› Forums › Les projets › Montage d'un kit Prusa i3 Steel
- Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 2 années et 4 mois.
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16 décembre 2015 à 16:12 #1779Pierre SInvité
Bonjour,
Suite a nos ateliers « Montage d’une imprimante 3D Prusa i3 steel », ci-dessous la proposition de « Orballo Printing » (fournisseur du kit que nous avons monté ensemble) pour les fabriqueurs.
Hello Pierre,
I we just activate the voucher: FABRIQUEURS (in capital letters)
We offer:
48/72h TNT Free Shipping
30% Discount in PLA Filaments
7x Igus Linear bearings (4x heatbed carriage and 3x for Z-axis carriage )
http://www.igus.eu/wpck/12157/Motek14_N14_6_3_Vollkunststofflager?L=enNew silent power supply
The new version of V2.01 frame include holes to fix the power supply on the side
Z-axis smooth rods improvement ( attached photo)
Cnc aluminium pulleys with bearings for X-axis carriage
The new printed parts include X-axis belt tensioner
Is possible choose V2.5 with the improvements. The V2.5 is ready to Bowden system.
Best regards,
Hugo Fernández13 octobre 2017 à 07:10 #10659PierreMaître des clésMaintenance Prusa Steel du 12/10/17 (Brendan, Hannibal et Pierre)
Actions réalisées:
- Remplacement de la Ramps (carte de contrôle connectée sur l’Arduino) d’origine par une Ramps 1.5
- RAMPS1.5 is optimized and launched based on RAMPS1.4 by Biqu R & D team.They change the original plug-in MOS tube to patch-type MOS tube in order to solve the problem of plug-in MOS tube easy to break, take up a large area, poor heat dissipation , which can improve the stability and aesthetics of the board.
The features of multiple extended interface and replaceable parts make RAMPS1.5 become a control board with powerful upgrade capability and scalable modularity.
The controller board can be used when the pins on the back of the board are connected to the Arduino Mega and the front is connected to stepper motor drives.
Power: 200W (140W pour la 1.4)
Patch MOS tube: B55NF06
- RAMPS1.5 is optimized and launched based on RAMPS1.4 by Biqu R & D team.They change the original plug-in MOS tube to patch-type MOS tube in order to solve the problem of plug-in MOS tube easy to break, take up a large area, poor heat dissipation , which can improve the stability and aesthetics of the board.
- Ajout sur la nouvelle Ramps d’un connecteur pour le ventillo de l’extrudeur (Alim 12V permanente)
- Recâblage du faisceau électrique (fils raccourcis pour diminuer le plat de nouille existant)
- Étalonnage rapide du débit d’extrusion (firware Marlin via Repetier)
- Étalonnage du plateau (réglage du z=0)
- Test d’impression d’un lego avec les paramètres slicer actuellement sélectionnés ds Repetier du PC connecté à l’imprimante. My bad, je ne les ai pas notés …. 🙁
Résultat:
- Impression a peu près correcte mais devrait pouvoir être améliorée.
- Impression très lente avec les paramètres slicer sélectionnés. J’ai augmenté la vitesse de 50% en milieu d’impression et ça n’a pas posé de problèmes.
Prochaines opérations proposées:
- Ré-étalonner finement le débit d’extrusion en suivant la manip http://richrap.blogspot.fr/2012/01/slic3r-is-nicer-part-1-settings-and.html
- Définir des paramètres slicer « optimum » en faisant des nouveaux tests d’impression de modèles type « torture test »
13 octobre 2017 à 08:10 #10661Gregoire SimonnetMaître des clésUn test s’est imposé dans pas mal d’endroits, qui permet de comparer les qualité d’impression des différentes machines, c’est #3DBenchy : https://www.thingiverse.com/thing:763622
7 septembre 2018 à 12:09 #21851rajatInvité - Remplacement de la Ramps (carte de contrôle connectée sur l’Arduino) d’origine par une Ramps 1.5
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